Обсуждение авиакатастрофы Як-42 RA-42434

Был ли это 1-й или 2-й удар?(о чём рассказывал очевидец на видео РИА-Новости).
 


немного в ОФФ
а кто они были по рангу в А\К левый и правый ???
не могло случится так,что тот кто сидел с права,был опытом поболее и осознав ситуацию просто на автомате начал притормаживать,а левый имея звание и чин в авиакомпании выше решил взлетать ???

ИЛ-62 "Третьяково" как они садились видел своими глазами,а потом официальный отчет читал. грозная бумага вышла !
 
Это все правильные аналогии, когда аппарат управляется. А в данной ситуации он не слушался управления - не хотел поднимать нос. Если бы они понимали причину, то могли бы предположить, что тормозное усилие пропадет, и "лед перейдет в асфальт". Но они не подозревали, что тормозят.
Но они вряд ли понимали, какое положение стабилизатора должно было быть. Скорее считали, что надо еще "подкрутить".

Если они считали, что стабилизатор недостаточно отклонен, то для них будет неожиданным и сам отрыв, и то, что угловая скорость очень большая. Секунда, другая потеряется минимум. За это время уже инерция появится, да и руль высоты будет не очень эффективным из-за чрезмерного отклонения стабилизатора.

---------- Добавлено в 21:42 ----------

так критический угол атаки там 24 градуса для взлета.
Испытатель говорил о 19.
 
Мне кажется вот наиболее правдоподобная версия, но она еще хуже для пассажиров чем "неосознанно тормозили".

"в интервью "Русской службе новостей" бывший пилот Як-42 Алексей Островский заявил, что, по его мнению, никто из пилотов не притормаживал при взлете, как решила техническая комиссия.

"Это неправда. Люди, которые садятся управлять самолетом, им говорят, что с первого раза нажимать на кончики педалей не надо, потому что это вызовет торможение. Никто не тормозил. Просто не был поставлен режим, который нужен. По слухам, они бежали 16 секунд на режиме 71, потом поставили номинальный режим. После номинального полоса стала заканчиваться, а потом дали малый газ на все три двигателя. Затем опять взлетный режим. А почему? Потому что взаимодействия не было в экипаже. Вот это и есть человеческий фактор", — сказал он."(С)
 
 
 
" так получилось, что на земле второй пилот был прямым начальником первого." .... "огромный налет - про ЯК-40, где он был КВСом у того, кто был его КВСом тут." - и некая запутанность в том, кто же главный. С одной стороны КВС. С другой стороны - пилотирует второй пилот. В третьей - второй пилот - непосредственный начальник КВС. С четвертой стороны - он и раньше был КВС-ом. Если я уже ничего не перепутал. Так вот, насколько можно верить расшифовке, именно КВС давал приказ "взлётный!" а второй пилот, он же начальник, он же пилотирующий - спорашивал "что ты делаешь" и кажется склонялся к торможению. Всё, спекуляции заканчиваю, надо ждать результатов, а это все гадание на кофейной гуще...по поводу http://www.metronews.ru/topiki/eks-...azh-pomenjalsja-mestami/Tpokjo!h6iqTqaogQk5U/ - мне слухи на тему что двигатель поставили не в тот режим, потом на МГ потом опять - эти как раз слухи легко опровеграются самописцами МАК-а. А господин Алексей Островский, вероятно, просто защищает честь корпоративного мундира, "не могли пилоты совешить такую ошибку". Впрочем тут же обвиняя их в ещё бОльших ошибках. Вообщем, в этом случае я больше буду верить МАК-у, чем Островскому. Так как у МАК-а есть самописцы и летные эксперименты, а Островский говорит на основе, как он сказал, "слухов"
 
Вслушайтесь - МАК говорит об одной ошибке одного пилота, одной нелепой случайности, а Островский о длительном, непрекращающемся бардаке в кабине пилотов.
Так кто блюдет честь мундира?
 
Не надо так сразу откидывать. При выводе на взлетный тормозящая сила еще более увеличилась. Кроме того, аэродинамическое сопротивление больше для более высоких скоростей. Возможно, поэтому скорость 230 не увеличивалась 22 секунды.
 
Испытатель говорил о 19.
Действительно говорил : А вот поляры ЯК-42 и таблица характеристик.И как видно 19 градусов ЯК-42 имеет критический угол атаки без предкрылков, а с предкрылками - 24 градуса, и с графика и с таблицы. И далее , если как указано МАК максимальная высота полета была 5-6 метров, то угол наклона траектории взлета по самым минимальным оценкам будет 5,5*360/2/3,14/200=1,6 градусов ( исходя из полетного участка в 400 метров из которых максимальная высота достигается посередине на 200 метрах) и тогда прибавив к установочному углу крыла (+3) максимальный тангаж 20 и отняв угол наклона траектории взлета получим 3+20-1,6=21,4 градуса - максимально достигнутый угол атаки , если сравнивать с 19 - то превысил, если с 24 - то еще далеко нет.

Противоречие однако. И кто интересно прав? Книга или летчик?
 
Был ли это 1-й или 2-й удар?(о чём рассказывал очевидец на видео РИА-Новости).
Антенна была первой на пути, а второй удар - это могла быть береза , ее фото есть и она совсем не тонкая.Может и не было сваливания , а был левый крен возникший из-за столкновения с антенной, ну там элерон сдвинуло вверх и его заело в этом положении или что-то с предкрылками - они же взяли на себя основной удар. А далее крен ,который экипаж не мог устранить ,развился и уже левой плоскостью сломал березу... Правда не знаю где эта береза располагалась, не изучал траекторию полета и падения.Конечно была бы расшифровка, действия рулями, крен, тангаж, и гадать бы не пришлось...
 
Последнее редактирование:
И кто интересно прав? Книга или летчик?

Может быть, летчик имел в виду, что при в данных условиях при выходе на 19 градусов самолет свалится? То есть, угол был критичным конкретно для того полета. Наверняка, они как-то моделировали возможное поведение.

И это угол не мог определяться положением стабилизатора?
 


Решающую роль, по-моему, сыграли именно динамические характеристики (недостаточные скорость и ускорение) перед выходом на указанный угол атаки.
 


---------- Добавлено в 10:32 ----------

 

Это теперь называется "уверенное приземление", позволяющее избежать выката.
 
Это существенная разница.Не было там на взлете каких-то особых условий.Крыло ЯК-42 имеет отрицательную геометрическую крутку - то есть на конце установочный угол крыла равен нулю- вместо +3 у корня, благодаря чему срыв потока начинается именно в корне крыла. А выход на критические углы атаки в процессе заводских ЛИ - это вообще рутина, только за время моей работы на заводе -вот сейчас подсчитал- таких выходов было 400-500, и в разных конечно условиях, что-то я не помню каких-либо проблем при этом, а по Вашему - чуть ли не каждый второй валиться должен. Про вторые режимы- да, сейчас глянул- рост Сх очень и очень большой в данной конфигурации, тем не менее он был на взлетном и скорость уже была 230 и о падении скорости МАК ничего не говорил. Пускай даже лобовое составило 12 тонн ( Сх=0,3) - так тяга была 19,5, падения скорости тут быть не могло.
 
Последнее редактирование:
Jinn07,
"Так есть тут пилоты - требуется корректировка усилий на педалях, на торможении, для сохранения прямолинейного движения?
Или жми как получится, а самолет сам будет выдерживать курс?"

Я не пилот, но думаю, что для сохранения прямолинейного движения самолета по ВПП пилоты притормаживают в начале разбега, то есть ногами переберают педали поочередно. Где-то на скорости 160 км/час и выше уже более эффективен руль направления. По предварительным выводам МАК нам стало известно, что неизвестная сила торможения проявилась, когда самолет уже набрал скорость приблизительно 165 км/час. Следовательно, не мог экипаж одновременно жать на педали и пользоваться рулями направления... Или я что-то путаю?
 
nadegda***,
Сегодня будут как раз проверять про штурвал и одновременное нажатие педалей,
http://kp.ru/online/news/998314/
кстати, в статье говорится что самолет разгонялся 1.5 минуты вместо 30 секунд, и прошел все 3 км ВПП...