Катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 в Индонезии 29.10.2018 - обсуждение

Понял...
...не внимательно схему загружателя прочитал... косился вторым глазом на скачащий курс доллара...((
 
Последнее редактирование:
Недавно, в связи с подозрениями на ошибку обработки сигнала датчика AoA в схеме АЦП B737, я вспомнил опыт ремонта теплосчетчиков горячей воды (изг. Таганрог), в которых периодически выгорали аналоговые отечественные ключи 590 серии на входе интегрирующего АЦП (модератор, кажется, удалил мою версию, как off top)...
Тем не менее, эти старые ремонты теплосчетчиков подтолкнули меня к правдоподобной, КМК, версии причины появления смещения кода датчика AoA на постоянные 22 гр., судя по предварительному индонезийскому отчету...

Выходные сигналы датчика AoA снимаются с двух обмоток трансформатора Sin и Cos.
Сигналы переменного тока 400 Гц в этих обмотках имеют вид синусоиды/косинусоиды на графиках U(a), где а - угол поворота вращающего трансформатора.
Максимумы напряжений Um в выходных обмотках Sin и Cos сдвинуты на 90 гр. угла поворота а.

Если схемотехника интегрирующего АЦП осталась "доисторической", то для запоминания выборок сигналов Usin и Ucos могли использовать УВХ (устройство выборки-хранения) на аналоговых ключах (возможны и более дорогие варианты построения на интеграторе или специализированной микросхеме УВХ).
АЦП по очереди подключается через мультиплексор к УВХ Sin или Cos для оцифровки их напряжений, по соотношению этих амплитуд вычисляется таблично или по формуле рядов (?) угол в квадранте и квадрант.

Но, как я указывал в удаленном сообщении, отечественные КМОП ключи, изготовленные по древней технологии, из-за "тиристорного" эффекта могли легко "защелкиваться" от тока схемы даже в 10 мА (при быстром выключении/включении питания, в т.ч. двухполярного) и выгорать - этому способствовал запоминающий конденсатор УВХ.
Импортные аналоговые ключи, например серии ADG ф. AD, давно делают по усовершенствованной КМОП технологии, для паразитного "защелкивания" на столе (т.е. без воздействия радиации) требуется гораздо больший ток, вероятно, больше 200 мА.
Хотя, есть еще производитель China - делает все pin в pin, но вот по части стойкости к радиации я лично не всегда уверен в дешевом дженерике с иероглифом...

Но на высоте 10 км радиация, из-за возрастающего космического излучения, увеличивается в 100 раз, за счет экранирования фюзеляжем и корпусом блока уровень облучения электронной схемы возрастает, вероятно, раз в 10 - но этого может быть достаточно, чтобы усовершенствованная импортная микросхема аналогового ключа стала по устойчивости к "защелкиванию" аналогична старой советской микросхеме. Если в полете питание схемы АЦП кратковременно прервется и тут же восстановится, то импортный аналоговый ключ может перегреться из-за сверхтока "тиристорного" эффекта и выйти из строя, например, закоротив внутрикристально УВХ Usin и УВХ Ucos во время оцифровки Sin.

В результате, амплитуда, например Ucos, будет измеряться правильно, а вместо Usin будем иметь алгебраическую сумму U(sin+cos), но с искаженной амплитудой, т.к. образуется емкостной делитель напряжения на 2-х параллельных конденсаторах УВХ, придающий графику U(sin+cos) искажения в виде вдавленных (раздвоенных) максимумов амплитудой 0,7....0,8 по сравнению с исправным состоянием.
Графически у меня получается, что такое искажение сигнала Sin в УВХ будет эквивалентно "как бы сдвигу" выходного сигнала Sin на 45 гр. вместо 90 гр. по отношению к Cos , а по амплитуде будет происходить усреднение напряжения ошибочного U(cos+sin) до 50 % разницы c Cos.
В определенном диапазоне углов поворота флюгера (вероятно, +- 30 гр.) такая ошибка может давать правдоподобные соотношения амплитуд сигналов Sin/Cos с погрешностью более 20 гр, если грубо оценивать по графику.

Судя по уже упомянутому на форуме зарубежному анализу вариантов отказа датчика AoA c B737NG, добавление в выходные обмотки смещающего напряжения +30% к Sin и -20% к Cos (относительное смещение амплитуд 50%) дает погрешность около 21 гр. во всем диапазоне работы датчика AoA.
Эксперт зарубежной заметки заявил, что он, якобы, не знает, какой дефект датчика AoA может привести к такой стабильной погрешности замера угла атаки.

В то же время, этот экспертный зарубежный анализ показывает (если он проводился на штатном АЦП и вычислителе B737), что выходные коды АЦП не подвергаются оценке на правдоподобность (искажения) синусоид, т.е. расчет угла ведется, предположительно, максимально упрощенно, только по соотношению уровней сигналов Sin/Cos, без оценки допустимых пределов смещений сигналов на случай отказа входных цепей АЦП.

Я предполагаю, что погрешность около 20 град. могла возникнуть из-за выхода из строя компонентов АЦП вычислителя, особенно если его схема УВХ была построена на аналоговых ключах с запоминающим конденсатором, т.к. при подобной неисправности в определенном, достаточно широком диапазоне углов, сдвиг суммарного искаженного сигнала Sin на 45 гр. может приводить к аналогичному искажению соотношения амплитуд Sin и Cos на входе АЦП, как и при исследованном эксперте сдвиге уровней напряжения на 50%, что, по его оценке, может давать сдвиг вычисленного угла атаки до 20 гр...((
 
Последнее редактирование:
продолжаются мелкие разборки, если еще не было
Time displayed in photos of computer screen in cockpit of Lion Air Boeing 737 Max indicated they had been taken before the repair was performed.
 
Тогда уж добавлю и вчерашнюю статью про лингвистику, предположительно угробившую два экипажа ...


Интересная точка зрения...
Не внесла ли вклад в катастрофу 737MAX разница между словами "непрерывно" и "постоянно"?
Вкратце, для тех кому английский как неродной. В контрольных картах на случай отказа "убегание стабилизатора" написано про "непрерывный" (Continuously ) характер его движения - эффект "залипшей кнопки". В то же время работа MKAS приводила (и это было отражено в бюллетене) к "постоянному" (Continually) откручиванию стабилизатора системой, которая переставала это делать при вмешательстве пилотов (на 5 секунд), а потом начинала вновь .
 
Последнее редактирование:
Ну про слова это скорее адвокатская забава, это вполне обычная история в судах англоязычных стран.
А тут такой повод, как за него не уцепиться.
 
Та ну, доки боинга вполне понятны даже с весьма низким уровнем английского. Сова на глобус какая то
 

Федеральная авиационная администрация США (FAA) потребовала от Boeing немедленно объяснить, почему компания только сейчас передала FAA информацию, содержавшуюся в личной переписке пилота-испытателя 737 MAX и указывавшую еще в 2016 году на проблемы этой модели. «Я ожидаю ваших немедленных объяснений по поводу содержания этого документа и того, почему Boeing так долго не предоставляла этот документ своему регулятору по безопасности полетов»,— цитирует Reuters письмо главы FAA Стива Диксона генеральному директору Boeing Деннису Мюленбургу.

В указанной переписке главный технический пилот Марк Форкнер жалуется коллеге на поведение во время испытательного полета системы коррекции маневрирования (MCAS). Ее сбой позже стал причиной двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По словам пилота, MCAS при работе на симуляторе «выходила из-под контроля», «это было чудовищно», у системы «есть еще много серьезных проблем». При этом пилот отмечает, что, «по сути, я наврал регуляторам (неосознанно)», скрыв от них эти ситуации.

 
Ну и письмо Салли в ответ на статью "Что погубило Боинг 737" в NYT

 
Очень правильно акцентирует Салли (который на симуляторе испытал оба полета):

"Я сам испытал те трудности с которыми столкнулись пилоты в роковых полетах, и я знаю как неправильно обвинять их в неспособности справиться с таким пагубным дизайном системы. Отказы не выглядели как классическое убегание стабилизатора, но в первую очередь как отказы показаний скорости и высоты, неоднозначные и скрывающие работу MCAS."
 
На колу мочало....
Звук издаваемый штурвалом перекладки стабилизатора очень сложно не распознать.
Мне лениво переворачивать статью Салли, но почему то сразу приходит в голову сложность перевода.

ЗЫ Ну Вы впрочем меня не разочаровали, очень вольным переводом - а то я уж стал задумываться, а когда Салли испытал те трудности.
 
Звук издаваемый штурвалом перекладки стабилизатора очень сложно не.....
Вот этот примитив ,сам по себе и удивителен для самолета 21 века, сразу вспоминается Ту-134 Точно так же удивляет отсутствие перед носом у капитана, двух кнопок, одна из них отключает флюгарки от автоматики управления полетом, а вторая отключает тряску штурвала, подобная архитектура уже давно применяется на других самолетах и я уже не раз писал об этом.
 
Павел, давайте про "'этот примитив" не будем
А то, я тоже смогу кое-что припомнить про ослика... и мы точно пойдем по новому
 
Косяк алгоритмов ЭДСУ на ослике был сразу же исправлен после всем известного случая на первом самолете и никто при этом инциденте не пострадал. А "умная" электроника боинга ,прикрученная к системе управления придуманной в шестидесятые годы ,угробила два самолета с пассажирами. Почувствуйте разницу.
 
 
Ну я бы смягчил до "мне знакомо"
C учетом того что он ранее пояснил что лично проиграл обе ситуации на тренажере, дословное "я знаю из первых рук о трудностях с которыми..." -> "я сам испытал те трудности которые..." имхо допустимо.
 
Пошли сливы по отчету

По предыдущему полету:
In spite of a malfunctioning airspeed indicator, they chose to ignore procedures and take off for their destination anyway, according to two people familiar with the incident.

По замене АОА:
For example, a different device, the sensor that triggered the Oct. 29 accident, was faulty before it was installed on the plane and went undetected.